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不锈钢孔板波纹填料在乙苯/苯乙烯分离及环氧丙烷提纯装置成功应用
发布时间:2014-06-22 15:54:27
不锈钢孔板波纹填料在乙苯/苯乙烯分离及环氧丙烷提纯装置成功应用
1、250Y金属孔板波纹填料在乙苯/苯乙烯分离装置上取得成功应用:
一套年产1.3万吨苯乙烯分离塔,直径2.6米,采用250Y型金属孔板波纹填料进行技术改造后与板式塔相比,全塔压降50-60毫米汞柱。塔釜温变减小20℃ (由103℃降至 80~ 83℃).物系聚合度大大降低,同进也减少了蒸汽耗量,生产能力提高25%。另外,在目前我国*大的一套年产3万吨苯乙烯装置中,乙苯蒸出塔和苯乙烯精馏塔均采用金属孔板波纹填料。其中乙苯蒸出塔直径 3.8 米,总高 62米,由化工流程模拟软件rocess进行优化设计,同时采用合理塔内件。建成投产后一次开车成功。经过一年运转确认:技术指标达到设计要求,效率和负荷明显优于原定设计指标.每年为企业增创经济效益数百万元。据报道,全世界苯乙烯单体产量的50%是从不锈钢金属孔板波纹填料塔中分离得到的。
2、环氧丙烷提纯
金属孔板波纹填料对一套 6500 吨/年的环氧丙烷常压精馏装置进行技术改造,原精馏装置包括一座直径800毫米粗馏塔和两座直径分别为800毫米和600毫米的精馏塔(-三塔均为5O块浮阀塔板)。将三座浮阀塔改造为一座直径800 毫米的金属孔板波纹填料塔。其中精馏段为16米不锈钢波纹板填料,分为五段,中间设专用液体收集分布器,提馏段为2O块浮动喷射板(板间距400毫米),改造后获得成功,实现了环氧丙烷分离的单塔流程,塔顶直接得到环氧丙烷成品,质量达到部颁优级品,釜底排液环氧丙烷含量≤1%,直接排至二氯沉降槽在塔截面和回流比相同的情况下,生产能力提高 25-%40,能耗显著下降,蒸汽单耗是原精馏装置的三分之一,每年为企业增加收益约230万元,装置的改造费用仅18万元。
1、250Y金属孔板波纹填料在乙苯/苯乙烯分离装置上取得成功应用:
一套年产1.3万吨苯乙烯分离塔,直径2.6米,采用250Y型金属孔板波纹填料进行技术改造后与板式塔相比,全塔压降50-60毫米汞柱。塔釜温变减小20℃ (由103℃降至 80~ 83℃).物系聚合度大大降低,同进也减少了蒸汽耗量,生产能力提高25%。另外,在目前我国*大的一套年产3万吨苯乙烯装置中,乙苯蒸出塔和苯乙烯精馏塔均采用金属孔板波纹填料。其中乙苯蒸出塔直径 3.8 米,总高 62米,由化工流程模拟软件rocess进行优化设计,同时采用合理塔内件。建成投产后一次开车成功。经过一年运转确认:技术指标达到设计要求,效率和负荷明显优于原定设计指标.每年为企业增创经济效益数百万元。据报道,全世界苯乙烯单体产量的50%是从不锈钢金属孔板波纹填料塔中分离得到的。
2、环氧丙烷提纯
金属孔板波纹填料对一套 6500 吨/年的环氧丙烷常压精馏装置进行技术改造,原精馏装置包括一座直径800毫米粗馏塔和两座直径分别为800毫米和600毫米的精馏塔(-三塔均为5O块浮阀塔板)。将三座浮阀塔改造为一座直径800 毫米的金属孔板波纹填料塔。其中精馏段为16米不锈钢波纹板填料,分为五段,中间设专用液体收集分布器,提馏段为2O块浮动喷射板(板间距400毫米),改造后获得成功,实现了环氧丙烷分离的单塔流程,塔顶直接得到环氧丙烷成品,质量达到部颁优级品,釜底排液环氧丙烷含量≤1%,直接排至二氯沉降槽在塔截面和回流比相同的情况下,生产能力提高 25-%40,能耗显著下降,蒸汽单耗是原精馏装置的三分之一,每年为企业增加收益约230万元,装置的改造费用仅18万元。