大多数工矿企业的锅炉排污率在3%左右,排污过程造成热焓值浪费。蒸汽放空也对环境造成影响。尽管连排水经过回收后产生的蒸汽被供给除氧器使用,但连排水中的大量热焓值经定排扩容器后对空排放,这些低品位蒸汽并未得到有效利用,这无疑造成了一定的能源浪费。同时,热电车间的高低压除氧器长期存在蒸汽放空现象,由于缺乏放空蒸汽回收装置,持续放空不仅产生了能耗损失,还对环境造成了影响。
针对上述问题,我们提出了以下解决方案:首先,利用连排乏汽余热回收装置对连排水中的热焓值进行回收利用,以提高能源利用效率;其次,安装放空蒸汽回收装置,减少蒸汽放空现象,从而降低能耗和环境污染。通过这些措施的实施,我们期望能够实现对乏汽回收系统的节能优化改造,进而提升整体能源利用效率。引入闪蒸系统和乏汽回收系统,实现对低品位蒸汽的高效回收和再利用。
项目成功回收锅炉连排水热量,降低了能耗。本项目应用多项技术,成功实现了锅炉连排水的有效回收与利用。同时,高、低压除氧器外排的乏汽也通过乏汽回收系统进行处理,排除不凝性气体,回收高品质蒸汽。
▍经过优化改造,锅炉连排水和除氧器乏汽的回收利用,可实现年节能收益,降低企业成本。
项目不仅降低了能耗和污染排放,还减少了煤炭及天然气的使用量,环保效益明显。本项目成功解决了企业锅炉连排水和除氧器排放无法利用的问题,通过使用多项技术进行改造,不仅节约了蒸汽用量,减少了白色污染排放,还间接降低了煤炭使用量及燃烧产生的有害物质排放,环保效益可观。